传统的锅炉一般会存在"跑冒滴漏"的缺陷,在伊利金川开发区工业园区内共安装4台链条式层燃锅炉,却很好地解决了这一问题。
从2003年开始,伊利集团就以提高经济效益为中心积极开展"节约、降耗、增效"活动,采用了新技术、新工艺、新设备,有计划地对锅炉进行改造工作。配备了3套计算机自控系统,4套变频节电装置,4套连排水自动排污装置,3套钢制省煤器,1套分层布煤机,1套冷凝水回收装置,并辅以完善的管理措施真正实现了节能降耗。通过先进科研成果的综合应用,工业蒸汽锅炉的燃烧效率得到显著提高。
据统计数据表明:金川锅炉车间2004年产煤汽产出率提高18.86%,年节约76.55万元;电汽损耗率降低45.80%,年节约46.75万元;水汽比率降低为19.4%,年节约35.7万元。除尘器及出渣机节约自来水价值3.8万元,合计年节约162.8万元。
此外,计算机自控系统等技术的应用提高了锅炉技术性能和运行状态,降低了机器设备的磨损,使炉渣含炭量从15%降为10%以下,如果再加上设备维修费用减少,运行人员劳动强度的降低和操作人员的减少及相应管理费用的降低,节能降耗的综合效益几乎相当于新投了几条高速生产线