民丰特纸称,决定以自筹资金实施锅炉技术改造项目,投资总额为5400万元。
一、技改方案
将目前公司现在役的35t/h中温中压链条炉中改造成45t/h循环流化床锅炉,并相应对锅炉上煤系统、出渣系统、除尘系统、输灰系统、炉内脱硫、点火系统、电气系统和控制及仪表等配套系统进行改造。实施改造锅炉为4台。
二、投资估算
单台锅炉改造需投资1100万元,4台共计4400万元,加上项目投入所发生的财务等费用1000万元,投资总额为5400万元人民币。
三、经济效益估算
技改项目完成后,使公司热电分厂供汽能力大大增强,4台45t/h锅炉实际供汽能力达180t/h (45t/h×4台),超过改造前35t/h原5台锅炉的175t/h (35t/h×5台)。
1、节煤效益:
循环流化床锅炉技改投运后,4台锅炉即可满足目前5台链条炉承担的全部负荷,因热效率提高使耗煤量减少,以2006年度全年用煤量为例计算:2006年度实际耗煤255420.46 t,若以四台循环流化床锅炉运行,全年耗煤量为237541.027 t,节煤达为17879.433 t。以目前综合煤价(无税价)480元/吨计算,直接经济收益为:480(元/吨)×17879.433(吨/年)=8582127.84(元/年)。
2、煤种适应性效益:
煤种适应性广是循环流化床锅炉的显著特点,由于使煤炭着火条件改善,对煤质要求降低,与此相对应的煤价可相对较低。据测算至少可降低煤价25元/吨。考虑到煤质下降使耗煤量相应增加,故以20元/吨的差价计算:20(元/吨)×237541.027(吨/年)=4750820.54(元/年)。
3、增加电耗的支出:
循环流化床锅炉因辅助设备增多,运行中耗电量较链条炉大,由此增加耗电容量约为1150kW。以自发电单价0.51元/千瓦小时,全年运行350天计算,增加电费为:0.51(元/千瓦小时)×1150(kW)×24(小时)×350(天)=4926600(元/年)。
4、直接经济效益:
4台循环流化床锅炉运行与5台链条炉运行相比,估算全年可减少生产成本约为:8582127.84+ 4750820.54-4926600=840.6万元
5、投资回收期:
投资回收期=5400÷840.6 =6.43(年)
通过以上的技术分析和经济分析可知,本项目具有较好的经济效益,投资回收期较短,并且符合现阶段国家的能源政策和环保要求。